一、引言
隨著煤炭價格持續(xù)走高和國家能源政策的影響,火力發(fā)電企業(yè)節(jié)能減排壓力不斷增大。降低國產(chǎn)630MW發(fā)電機組供電煤耗,已成為各火力發(fā)電廠共同的難題。研究降低國產(chǎn)630MW發(fā)電機組供電煤耗,降低企業(yè)發(fā)電成本,提高企業(yè)核心競爭力,對企業(yè)完成節(jié)能減排工作有重要意義。
二、用精益管理DMAIC工具降低630MW機組供電煤耗。
1. DMAIC是六西格瑪管理中流程改善的重要工具。六西格瑪管理不僅是理念,同時也是一套業(yè)績突破的方法。它將理念變?yōu)樾袆?,將目標變?yōu)楝F(xiàn)實。DMAIC是指定義Define、測量Measure、分析Analyze、改進Improve、控制Control五個階段構成的過程改進方法,一般用于對現(xiàn)有流程的改進,包括制造過程、服務過程以及工作過程等等。
2. .2017年我司#5、#6機組都進行了重大技改,在經(jīng)濟性上有了大幅提升,在技改層面無改善空間, 2017年我司三期供電煤耗為300.56g/kWh,需進一步挖潛。
三、降低630MW機組供電煤耗的因素。(Define,簡稱D)
1. 通過DMAICD階段,分析現(xiàn)狀,定義CTQ和Y分析出影響供電煤耗的因素。
2. 汽機熱耗率高是因汽輪機高中低壓缸效率、初終參數(shù)、再熱循環(huán)和回熱循環(huán)效率下降引起。
3. 汽機熱耗率(單位:kJ/kWh)=((主汽焓值*主汽流量+再熱蒸汽焓值*再熱蒸汽流量-給水流量*給水焓值-冷再熱蒸汽流量*冷再熱蒸汽焓值-過熱器減溫水流量*給水焓值-再熱器減溫水流量*再熱器減溫水焓值)*0.001-供熱量)/發(fā)電功率
4. 鍋爐效率低主要是因為排煙熱損失(q2)、化學未完全燃燒損失(q3)、機械未完全燃燒損失(q4)、散熱損失(q5)及灰渣物理熱損失(q6)造成。
5. 鍋爐效率(單位:%) =(1-q2-q3-q4-q5-q6)*100
6. 發(fā)電機效率一般變化非常小,一般熱力計算中將其用0.9895常數(shù)進行計算
7. 反平衡管道效率ηgd=(1- △Qgd/ Qgl) × 100%,管道效率取行業(yè)默認值
8. 廠用電率=生產(chǎn)廠用電量/發(fā)電量,主要體現(xiàn)在發(fā)電過程中所消耗電量的大小
四、降低630MW機組供電煤耗的M階段(Measure 簡稱M)
1. 通過DMAIC漏斗理論分析出影響供電煤耗的具體因素
以下是利用DMAIC工具中的M階段分析降低供電煤耗的因素。得出的結果:
1.1熱耗與煤耗正相關,關系吻合;熱耗的影響因素細化:
1) 機組負荷率。
2) 供熱量。
3) 循環(huán)水量及凝器真空。
4) 滑壓曲線。
5) 高壓加熱器及低壓加熱器端差。
6) 汽機葉片結垢即通流面積結垢。
7) 汽機系統(tǒng)存在泄漏。
1.2爐效與煤耗負相關,關系吻合;爐效的影響因素細化:
1) 鍋爐主再熱氣溫
2) 空預器漏風量大
3) 鍋爐飛灰含碳量大
4) 機組負荷率
5) 鍋爐燃燒調整,不完全燃燒熱損失
1.3廠用電與煤耗正相關, 關系吻合合。
1) 吸風機電耗
2) 循環(huán)水泵電耗
2. 通過DMAIC的M階段,樹圖,微觀流程圖,因果矩陣,F(xiàn)EMA等工具篩選出10個關鍵因子
3) X12供熱量
4) X15滑壓曲線
5) X16真空系統(tǒng)泄漏
6) X21磨煤機出口溫度
7) X22吹灰頻率
8) X23OOS系統(tǒng)輔助
9) X24飛灰含碳量
10) X25氧量設定自動
11) X53循泵運行方式
12) X54空預器差壓
3. 通過DMAIC的M階段快贏改善方法將其中5條完成改善
4. 改善漏斗的應用
5. "降低供電煤耗"流程經(jīng)過FMEA后,仍然需要分析和驗證的X有:
1) X12供熱量
2) X15滑壓曲線
3) X53循泵運行方式
4) X24飛灰含碳量
5) X25氧量設定自動
五、降低630MW機組供電煤耗的A階段(分析Analyze 簡稱A)
1. A階段通過收集數(shù)據(jù),采用回歸工具分析出影響因子,采取措施進行改善。
2. 滑壓曲線設計
滑壓曲線更改后:
典型工況節(jié)能評估
負荷 MW 540 480 420 360
節(jié)能評估 g/(kW.h) 1.18 0.42 0.8 0.61
節(jié)流調節(jié):就是全部蒸汽都經(jīng)過一個或幾個同時開、關的調節(jié)汽門,然后流向第一級噴嘴。這種配汽方式主要是改變調節(jié)汽門的開度對蒸汽進行節(jié)流以改變進汽壓力,使有用的焓降發(fā)生變化,并相應改變蒸汽流量,來調節(jié)汽輪機的功率。采用節(jié)流調節(jié)時,減少汽輪機功率主要是借助節(jié)流作用,負荷越低節(jié)流損失越大,造成汽輪機相對內效率降低。但節(jié)流調節(jié)與噴嘴調節(jié)比較,在負荷變化時級前溫度變化較小,對負荷的適應性能較好。但只有帶額定負荷且調汽門全開時,效率最高。
噴嘴調節(jié):就是蒸汽經(jīng)過幾個依次開、關的調汽門通向汽輪機的第一級,每個汽門分別控制一組調節(jié)級噴嘴。調節(jié)級都是做成部分進汽的,在設計工況下,除最后一個汽門外,其他調汽門都在全開狀態(tài),所以無節(jié)流損失。在低負荷運行時,噴嘴調節(jié)比節(jié)流調節(jié)效率高,且比較穩(wěn)定;但在工況變化時,噴嘴調節(jié)使機組高壓部分的溫度變化較大,容易使調節(jié)級處產(chǎn)生熱應力,從而使汽輪機負荷適應性降低。
我廠采用高壓缸采用噴嘴配汽法。高壓調門與高壓噴嘴室分開布置,由高壓導汽管連接。調節(jié)級噴嘴分成四個弧段,分別由四只調門控制。正常運行中采用順序閥控制,采用不適合的滑壓曲線運行,汽機的最后一個調門節(jié)流損失大。
3. 循泵運行方式改善
1) 以真空擬合汽耗,R方只有38.2,但整體影響的趨勢仍能反應出真空與汽耗為反相關,即同等條件下,真空越高,經(jīng)濟性越好。
2) 以循環(huán)水量、水溫擬合真空,R方只有43,但整體影響的趨勢仍能反應出循環(huán)水量、水溫與真空相關,即同等條件下,循環(huán)水量越高、循環(huán)水溫越低,真空越高。
3) 循泵運行方式改善。
通過分析循環(huán)水量、水溫與真空關系以及對經(jīng)濟性的影響,整理循泵啟停歷史數(shù)據(jù),分析在當前煤價情況下,增開循泵的成本與降低煤耗的平衡點(最佳真空)。確定最佳真空所對應的循環(huán)水溫升11℃,為循泵啟、停用分界點。
4. 提高大機組的供熱量。
提高供熱量,對降低煤耗有利;增加現(xiàn)有的供熱客戶的用量和持續(xù)開發(fā)新的熱用戶;優(yōu)化供熱的運行方式,提高大機組供熱量。
5. 降低飛灰含碳量的措施:
根據(jù)汽機的優(yōu)化過的滑壓曲線控制主蒸汽壓力。控制鍋爐主再汽溫在較高水平??刂棋仩t飛灰含碳量在一個較低的水平上??偨Y出飛灰含碳量高問題點有:
1) 磨組運行臺數(shù)偏多,磨組一次風偏大。
2) 煤粉細度無法保證,鍋爐不完全燃燒損失增加。
3) 燃燒區(qū)低氧配風,控制Nox的排放,以及運行中對于鍋爐主再汽溫的控制要求,爐膛配風經(jīng)常采用倒寶塔型配風,與飛灰含碳量控制要求相反
4) 鍋爐燃燒調整優(yōu)化,控制鍋爐排煙損失降到最低。
6. 上述主要措施中可以降低機組廠用電率的有:
1) 調整磨煤機運行臺數(shù),降低制粉電耗
2) 減少空預器漏風,一是在運行中要定期吹灰,二是在運行中要控制好SCR噴氨量,減少氨氣逃逸率,防止空預器低溫腐蝕,引起空預器前后差壓大,吸風機電耗增大。
3) 調整好循泵運行方式
4) 盡量保持較高的機組負荷率,調整運行方式,大機組多發(fā)電。
六、降低630MW機組供電煤耗的I階段(分析改進Improve簡稱I)
通過之前測量M,分析A工作。我們找出了降低機組供電煤耗的幾個主要因數(shù),制定出了如下改進措施:
1. 滑壓曲線優(yōu)化,將機組運行盡量運行與優(yōu)化過的滑壓曲線附近,降低汽機熱耗。
2. 循泵運優(yōu)化行方式。
通過分析循環(huán)水量、水溫與真空關系以及對經(jīng)濟性的影響,整理循泵啟停歷史數(shù)據(jù),分析在當前煤價情況下,增開循泵的成本與降低煤耗的平衡點(最佳真空)。確定最佳真空所對應的循環(huán)水溫升11℃,為循泵啟、停用分界點。
3. 提高大機組供熱量,提高大機組熱電比。
4. 采取降低飛灰含碳量的措施:
1) 優(yōu)化磨煤機運行方式。下層磨維持高出力運行,上層磨在低載方式下運行??刂颇ッ簷C進口一次風壓小于6.5KPa。
2) 根據(jù)煤種調整磨煤機折向擋板,保證煤粉細度,減小鍋爐不完全燃燒損失。
3) 燃燒器擺角置-5°;SOFA風擺角置0°;D/E/F層燃料風+10%偏置;CD/EF層二次風+10%/15%偏置;50%負荷以上COFA風全開; SOFA風開度控制SCR入口NOX200mg/Nm3
4) 控制鍋爐參數(shù)在較高的水平。
5) 盡量降低鍋爐排煙損失等
七、降低630MW機組供電煤耗的C階段(控制Control 簡稱C)。
總結改善經(jīng)驗,形成標準化文件和持續(xù)改善的控制文件
八、改善收益。
我廠的供電煤耗從改善前的300.56g/kWh,降低到299.62g/kWh. 降低供電煤耗收益=降低供電煤耗值×年度供電量×年累標煤單價=(300.56-299.62)*64.8488*750*100=457.1840萬元。
九、結束語:
1、項目小組成員更加深入的分析影響供電煤耗的因素,為后續(xù)改善打下基礎。
2、學習和掌握DMAIC的分析改善思路,分析問題更加嚴謹邏輯性強,能力得到提升。
3、基本掌握了DMAIC回歸分析、假設檢驗、SPC等改善工具。
4、通過運行DMAIC工具,有助于引導生產(chǎn)運行人員分析降低機組供電煤耗。更好的進行機組的節(jié)能減排工作。
參考文獻:
[1] 岑可法,周昊等 大型電站鍋爐安全及優(yōu)化運行技術[M]第二版。北京:中國電力出版社。2003
[2] 黃新元 電站鍋爐運行與燃燒調整[M] 第二版 北京,中國電力出版社
[3] 徐華清 中國能源環(huán)境發(fā)展報告。 中國環(huán)境科學出版社,2006