999根直徑31.8毫米合金材質(zhì)管座,全部需要打磨后進行金屬監(jiān)督處理,檢查有無裂紋后進行妥善處理,空間狹小、環(huán)境惡劣、時間緊迫。至此,大唐長山熱電廠1號機組一場與時間賽跑、與毅力較量的攻堅戰(zhàn)悄然打響。
認真排查,及時發(fā)現(xiàn)。8月8日,1號機組運行過程中,運行人員在巡檢過程中發(fā)現(xiàn)爐前大包附近有漏泄聲,同時在導(dǎo)氣管保溫處發(fā)現(xiàn)水滴,經(jīng)判斷大包內(nèi)受熱面管有漏泄點,8月16日1號機組停機C修,8月21日大包內(nèi)降到許可溫度第一時間,相關(guān)人員進入大包檢查,發(fā)現(xiàn)前墻水冷壁上聯(lián)箱管座角焊縫靠近小管側(cè)熔合線附近多處出現(xiàn)裂紋,部分管座裂紋已經(jīng)貫穿并輕微泄露。截至發(fā)稿,現(xiàn)場目測裂紋數(shù)量達78根,已裂透4根,存在大量管座疑似裂紋,需進一步對999根管座進行打磨檢測確認,同時還要對其它聯(lián)箱接管座做全面細致排查。
嚴密組織,全面管控。為了確保此項工作安全順利進行,長山廠相關(guān)廠領(lǐng)導(dǎo)和專業(yè)非常重視,廠長呂福全針對此項缺陷處理提出要調(diào)動全廠檢修人員支援該項工作,組織實施過程中要做到精細檢修,提高檢修質(zhì)量,不能遺漏任何一個可疑的漏泄點,同時,設(shè)備部要做好人員的考勤記錄,做到C修后獎勵和績效兌現(xiàn)。副廠長姜彬,總工程師李云龍、副總工程師兼設(shè)備部主任王樹才多次召開專業(yè)會議,研究探討處理該缺陷方案。并在處理缺陷過程中進入爐膛檢修現(xiàn)場了解檢修進度,針對管座打磨進行詳細地指導(dǎo)。
精細檢修,確保安全。由于本次C修工期緊張,為了高效、有序地處理好該缺陷,長山廠專門制定了1號鍋爐水冷壁漏泄處理方案,成立組織機構(gòu),編制安全技術(shù)措施,并制定水冷壁上集箱角焊縫返修工藝。從人員安排上,投入了大量人力處理該缺陷,鍋爐車間協(xié)調(diào)其它班組人員全力投入此項工作中,為盡快發(fā)現(xiàn)管路漏泄點做好人力保障。由于此項缺陷處理屬于有限空間作業(yè),為了確保安全,工作人員嚴格按照密閉空間作業(yè)要求,設(shè)立監(jiān)護人不間斷進行監(jiān)護,出入檢修人員實行登記制度,設(shè)備內(nèi)的照明一律使用12伏行燈,確保人員安全。
鍋爐大包內(nèi)高壓管路檢查,是此次C修的五大重點檢修項目之一。目前該項工作已經(jīng)打磨150多根管座,對接下來金屬檢測和焊接、處理階段打下基礎(chǔ)。由于此項缺陷屬于設(shè)備原始缺陷,很難被發(fā)現(xiàn),是本次C修發(fā)現(xiàn)的重大的缺陷項目,對機組啟動后安全穩(wěn)定運行及冬季機組保供熱有至關(guān)重要的意義,也充分體現(xiàn)我廠檢修和運行人員責(zé)任心的進一步提高,長山廠將按照“干就干一流的事干就干成一流”的總要求,在接下來的近20多天的處理當(dāng)中,對存在疑點的管座細致打磨、銼削、著色檢驗、焊接等一系列的處理。矢志一流,鑄就精品,這即是對檢修人員毅力與速度的較量,又是對長山廠全體干部職工的責(zé)任心的考驗。按照長山廠1號機組C修的主線工期要求,大家克服空間狹小、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、環(huán)境惡劣等困難,以全新的精神面貌投入到C修當(dāng)中,各項工作正在緊張有序地進行中。