告急!發(fā)貨時(shí)間臨近,成品庫(kù)存不足!
告急!包裝停工待料!切割日生產(chǎn)量無(wú)法滿足包裝。
告急!因?yàn)榍懈顝U品損耗,各工段需增補(bǔ)生產(chǎn)量。
2015年,同煤電力環(huán)保原平分公司投產(chǎn)初期的生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)上,一份份生產(chǎn)進(jìn)度報(bào)告,切割成了焦點(diǎn)。
切割,是催化劑生產(chǎn)線上的最后一道工序,如果說(shuō)之前的混煉,擠出,燒成等工段是產(chǎn)品制作,那么切割就是產(chǎn)品的美容工藝。
當(dāng)時(shí),切割工序的成品合格率一直徘徊在80%左右,看著一盤(pán)盤(pán)掉邊掉角的切割廢料,切割班長(zhǎng)急,項(xiàng)目部和分公司領(lǐng)導(dǎo)更急?!敖M織專(zhuān)項(xiàng)技改小組,攻克難題,提高成品率”。 命令下達(dá)后,同華發(fā)電公司原平項(xiàng)目部技改小組立即行動(dòng)起來(lái)。
經(jīng)排查,各工段工藝運(yùn)行參數(shù)均正常,化驗(yàn)物料抗壓性合格,技改小組最終確定物料出現(xiàn)掉邊掉角問(wèn)題只能出現(xiàn)在切割工段。
他們提出改變輸送帶進(jìn)程、調(diào)節(jié)鋸條速度、更換鋸條頻次、加裝端頭阻尼條等等各種措施都無(wú)法徹底解決這問(wèn)題。有著三十多年工作經(jīng)驗(yàn)的切割班長(zhǎng)柳建崇,改變思路,從模塊受力方面查找原因,通過(guò)認(rèn)真觀察物料切割過(guò)程,發(fā)現(xiàn)菱形擺放的模塊切割至距底角約20mm時(shí),末端未切部分在重力作用下自行脫落,造成截面邊角破損。癥結(jié)找到了,對(duì)策很快確立,技改小組提出改變催化劑模塊擺放角度,分散切割料局部受力,排除邊角破損的實(shí)施方案。通過(guò)多次試驗(yàn),由原設(shè)計(jì)的模塊菱形擺放改變?yōu)閮A斜20度平行擺放效果最佳,在不同的傳送速度下測(cè)試,掉邊掉角現(xiàn)象基本得到控制,廢品率降低到2%以下。在此基礎(chǔ)上,他們又對(duì)輸送帶支撐架進(jìn)行了加裝固定支撐條改造,使切割合格率提高到98%以上。
改造后,切割出的催化劑模塊截面平整,邊角光潔,即保證了切割質(zhì)量又提高了切割速度,為企業(yè)創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。(鄔秀榮)