近日,國家能源集團(tuán)烏海能源老石旦煤礦洗煤廠篩分運(yùn)輸系統(tǒng)設(shè)備滾軸篩篩齒技改成功,有效降低了設(shè)備故障率和維修率,實(shí)現(xiàn)降本增效。
之前,該廠篩分運(yùn)輸系統(tǒng)滾軸篩原篩齒,因間隙過大,經(jīng)常性卡煤,在遇到大塊矸石時,篩軸經(jīng)常卡死,導(dǎo)致減速機(jī)聯(lián)軸器連接銷斷裂或一軸軸齒變形,設(shè)備無法連續(xù)正常運(yùn)行,嚴(yán)重影響原煤拉運(yùn)。針對這一問題,技術(shù)人員對滾軸篩篩盤煤流運(yùn)動路線進(jìn)行分析,對比203滾軸篩使用漏煤問題,通過現(xiàn)場實(shí)踐、反復(fù)修改方案、圖紙,將篩齒由原直線型并列排列改為咬合型排列,增大篩軸篩盤直徑,使粒度在50毫米及以上的原煤煤流在篩面上穩(wěn)定運(yùn)行,避免卡住篩齒或進(jìn)入篩下,確保滾軸篩的正常使用。
市面上一套滾軸篩價格約在30至40萬元左右,而創(chuàng)新改造僅花費(fèi)9萬元,節(jié)省更換設(shè)備費(fèi)用20余萬元,新設(shè)備投運(yùn)后,原煤拉運(yùn)穩(wěn)定,設(shè)備故障率低,避免了卡煤和拉運(yùn)影響。
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