近日,國家能源集團(tuán)烏海能源老石旦煤礦洗煤廠對(duì)濃縮池、浮選機(jī)等設(shè)施進(jìn)行技改,保證循環(huán)水水質(zhì)、灰分指標(biāo),降低職工工作強(qiáng)度,效果良好。
之前,該礦洗煤廠由于濃縮池通過浮選尾礦入料,浮選泡沫滯后反應(yīng)產(chǎn)生大量泡沫無法消除,跟隨濃縮池溢流進(jìn)入循環(huán)水,影響洗水濃度,最終導(dǎo)致浮選灰分偏高。由于濃縮池內(nèi)泡沫多,既增加人工排除泡沫工作強(qiáng)度,又增加堵塞篩子噴水管路時(shí)人員疏通工作的危險(xiǎn)性。而且,泡沫太多還會(huì)影響循環(huán)水水質(zhì),對(duì)浮選指標(biāo)與精煤產(chǎn)率造成影響,嚴(yán)重時(shí)還需置換生產(chǎn)用水,增加環(huán)保壓力。
為解決此問題,該廠干部職工集思廣益,在濃縮耙子行走架一側(cè)安裝噴灑水制成消泡裝置,耙子運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)噴灑水隨著它轉(zhuǎn)動(dòng),全面積打散漂浮在濃縮池液面上的泡沫,使其隨產(chǎn)品煤帶出系統(tǒng),噴灑水直接從濃縮池內(nèi)抽取,充分、合理利用生產(chǎn)循環(huán)水。同時(shí),在聚合氯化鋁藥劑箱內(nèi)增設(shè)攪拌器,使藥劑與水充分溶和,吸附水中的微粒級(jí)細(xì)泥,使其沉淀后經(jīng)過壓濾機(jī)排出,降低洗水濃度。與此同時(shí),給浮選機(jī)增加刮泡板,將浮選機(jī)的雙葉“一字”刮板改裝成四葉“十字”刮板,增加刮泡速度,將浮選刮板葉片軸的固定抱箍改為瓦座連接軸,縮小軸徑,增加葉片長度,加大浮選機(jī)泡沫刮出量。
技改后,濃縮池漂浮泡沫量明顯下降,洗水濃度由原來的17-19克/升降低至10-13克/升,提高浮選效率,將極難選主焦煤的浮選灰分控制在10.5%以內(nèi),提高精煤產(chǎn)率1.5%。
評(píng)論